28 ・西部探矿工程 2012年第8期 石油与钻掘工程・ 大庆油田深井抗高温钻井液技术研究与应用 宋 涛 ,周大宇,耿晓光 (大庆钻探工程公司钻井工程技术研究院,黑龙江大庆163413) 摘要:大庆油田深部地层钻井面临的突出难点表现在地温梯度较高(平均为4℃/lOOm),压力系数 较低(平均在O.98左右)。针对这些地质特点,综合考虑保护储层、降低成本、提高钻速等因素,研制 出抗220℃高温油包水钻井液、抗200℃水包油钻井液、抗200℃有机硅钻井液及抗180℃泡沫钻井 液,并在现场应用中取得了较好的效果。 关键词:大庆油田;深井;抗高温;钻井液 中图分类号:TE2文献标识码:B文章编号:1OO4—5716(2O12)08一。028—04 为了满足深层勘探开发需要,针对大庆油田地温梯 较强的电稳定和热稳定性,悬浮能力强,流变性好, 度高、压力系数较低等地质特点及特殊工艺井的需求, 近十年先后开展了抗高温油基、水基、气基钻井液体系 研究与应用。实践表明,研究的钻井液抗温性、稳定井 HTHP滤失量和API滤失量都较低,能够满足220℃ 的井下施工要求。 1.2现场应用 壁和保护储层能力等都能够满足高温深井、欠平衡井及 空气钻井的需要。 1抗高温油基钻井液 大庆油田油包水钻井液已在SP一1井等二十余口 井上成功应用。SP—l井完钻井深5500m,完钻层位侏 罗系,实测井底温度219℃。该井四开下部井段使用抗 220℃高温油包水钻井液。全井钻井液施工正常,性能 满足了地质录井及钻井工程的需要。通过现场试验可 以看出,该钻井液具有以下特点: (1)抑制性好,井壁稳定,井眼规则,井径扩大率小, 当井底温度超过220℃以后,钻井液中的粘土就会 发生高温分散或钝化、处理剂会产生交联或降解,使钻 井液的流动性或悬浮能力明显变差,严重时会导致钻井 施工中的一系列井下复杂。为解决这些问题,确保高温 深井钻井施工顺利进行,研制了抗220℃高温油包水钻 井液,并成功进行了现场应用。 1.1抗高温油包水钻井液性能评价 抗220oC油包水钻井液配方为:基油+2 9/6主乳化 剂+2 辅乳化剂+3 有机土+4 降滤失剂+2O CaCI。溶液+4 9/6CaO+重晶石。 在优选出各种处理剂的基础上,进行配方优化实 4590 ̄5500m井段平均井径扩大率为3.9 。 (2)性能稳定,携屑能力强,施工工艺简单,现场配 制及维护易行,可根据需要改变配比、调整性能。 (3)能够满足220oC以内深井钻井需求,通过SP一 1井钻探施工任务,形成了一套抗高温钻井液现场工艺 技术。 2. 抗高温水基钻井液 2.1抗高温水包油钻井液技术 大庆油田外围蕴藏着大量的低渗、低产储层,以往 的勘探开发效果不够理想,而欠平衡钻井技术对于该类 地层具有很好的适用性。欠平衡钻井流体的选定既要 满足欠平衡要求,又要有利于携岩、井壁稳定及地面油 气分离等。为此,大庆油田开展了水包油钻井液体系研 究并成功应用于4O多口井,满足了深层欠平衡钻井需 求 验。实验测定结果见表1。 表1油基钻井液性能(油:水一8O:2O) 室涅 220℃×24h 10/11 4.5/5 40 25 0 541 35 19 O 564 由表1可以看出,室内优选出的油包水钻井液具有 *收稿日期:2012-02 O1 第一作者简介:寒涛(1984一),男(汉族),陕西耀县人,助理工程师,现从事钻井液技术研究 技术服务工作。 2012年第8期 西部探矿工程 29 2.1.1水包油钻井液性能评价 抗200℃水包油钻井液配方为:(35 ~65 A)清 0水+(3 ~5 )乳化剂+(65 ~35 )柴油+0.5 抑 程中钻井液流变性和稳定性较好(数据见表3),在发现 气层、稳定井壁等方面起到了积极的作用。 表2水包油钻井液老化前后性能对比(油:水=60:40) 制剂+2.O%稳定剂+O.2 降失水剂+0.03 KOH。 室内对水包油钻井液进行了常规性能评价,具体实 验结果见表2。 由实验数据可以看出,室内配制的水包油钻井液具 有较强的乳化稳定性,高温后油水不分层,具有合理的 静切力,悬浮性强,流变性好,API滤失量较低,能够满 足200℃的井下施工要求。 2.1.2现场应用 水包油钻井液在SH一10]井三开井段进行了欠平 O 4 O 5 O 2 O 4 O 2 2 2 3 5 4 衡现场试验。该井段共钻进911m,起下钻作业顺利,平 均井径扩大率6 。欠平衡井段全过程实施固相控制, O / 2 O / 3 5 / 5 0 / 8 O / 6 5 5 O O O 200目高频振动筛、两台高速离心机视密度情况间断使 用,及时清除无用固相,保证了钻井液低密度。钻进过 表3 SH一101井水包油钻井液性能 井深 (m) 2 6 2 3 2 2 2 1 2 1 漏 度FL (mL) 初切偿切)(Pa/PaP固 (Pa) O 量 匕 ( ) 0 (s) 0.94 0.93 (mPa ・s)。 U n 5 O 5 5 ( ) …’’一 配浆 3195 3432 3720 3880 62 61 65 3 3 3 4 5 O.25 0.3O O 5 O O O O.92 0.94 66 6 5 6 4 4 O.25 /O 4 O.95 67 ,, 9 4 /4 3 ,,8 5 /, 3 5 O.3O O 1 6 2 7 水包油钻井液取得了以下效果: 较高,为了解决这一问题,开发了一种低毒、低成本的抗 (1)可以实现低密度欠平衡钻井。通过补充低密度 胶液和充分利用固控设备,钻井液密度维持在0.92~ 0.94g/cm。之间,机械钻速较高,缩短了钻井周期,提高 了经济效益。 (2)具有较强的稳定井壁能力。钻进过程中没 有出现井塌等事故,起下钻作业顺利,平均井径扩大 200 ̄C水基有机硅钻井液体系。该钻井液用于**衡或 过平衡井段,可以实现降低成本,提高经济效益的目的。 有机硅钻井液配方为:(4.OO 9/6~5.00 )膨润土+ (2.。0 ~2.50 )纯碱(土量)+(1.00 ~1.25 ) KOH(土量)+(2.00 9/6~3.00 )抗高温降滤失剂+ (1.00 9/6~1.50 )硅氟稳定剂+(O.50 ~1.O0 )抗 率仅为6 ,而邻井SH一1井、SH一2井在该层位使 用正电胶钻井液的平均井径扩大率分别为13.9 和8.2 9/6。 (3)携岩能力强、乳化稳定性好。该钻井液的动塑 比较高,剪切稀释性好,岩屑返出正常,未出现油水分层 现象,不影响录井、测井等施工作业。 2.2抗高温有机硅钻井液 高温抑制剂+(o.50 ~l_00 )降粘剂+(2.。0 ~ 3.。0 9/6)高效润滑剂+重晶石粉。 该体系在XS一22、GS一2等lO3口深井进行了成 功应用,取得了较好的效果。XS一22井三开使用有机 硅钻井液,完钻井深5320m,钻井液各项性能指标均达 到设计要求(见表4)。使用有机硅钻井液井段平均井 径扩大率5.35 ,且井眼规则。施工期间,钻井液性能 大庆油田高温深井经常使用油包水、水包油等钻井 液体系,虽然在深层钻探中发挥了重要作用,但其成本 得到了合理控制,表现出良好的热稳定性、抑制性和携 岩能力,取得较好的试验效果。 30 西部探矿工程 2012年第8期 卯犍诣 跎 ∞ 弱 ∞ 骼 ∞鼹∞的 1 1 1 1 1 1 1 l 1 M 103口井的现场应用表明,抗200℃有机硅钻井液 弘 站 髂 的特点为:低毒、环保,每方成本较油基钻井液降低 50 以上;性能稳定,流变性易于调整;抑制性强,滤失 量小,具有较好的井壁稳定能力。¨ 4 3 4 3 4 3 4 3 3 M M 碍 3雾化泡沫钻井液 为加快大庆油田深层营城组砾岩层、火山岩储层的 天然气开发,提高登娄库组及以下层段的钻井速度,2006 年起大庆油田开展了气体钻井技术研究,并同时开展了 配套的雾化/泡沫钻井液研究及现场试验,解决了气体钻 井地层出水后难以继续钻进的难题。 / C 85. 6. 7 .5.7 7. 7. 75. 7. 加 加 抗高温发泡剂+(1.0 ~1.5 )粘土稳定剂+ (O.O5 ~O.1 )稳泡剂+(1.5 ~2.O )封堵防塌剂 +(2.0 ~3.0 )抗高温硅氟防塌剂+(0.5 ~ 1.0 )消泡剂。 该钻井液在XS一43井等十余口井进行了成功应 用。XS一43井使用空气钻井进尺14m,排砂口见小水 流,转化为雾化钻进。钻至目的层(3635m),结束空气 钻进。空气钻井总进尺为765m,平均机械钻速为 4.46m/h。该井使用空气、空气雾化、氮气泡沫等介质 进行钻进,钻入目的层395m,全烃最高值达2.9 ,稳 定基值达0.5 ~O.7 。 抗l80℃雾化泡沫钻井液配方为:(】.5 ~2.0 ) 1/5 O/5 O/5 d‘.l0 5 .5 //11 1 5 5 .5 //l/ 1 1 4 1 4 5 .4 5 表5 XS--43现场泡沫基液性能 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 O 2 2 8 2 6 4 通过现场试验结果来看,雾化/泡沫钻井液半衰期 可调,抗温达]80℃,可以实现欠平衡钻进,达到保护储 层、提高深井机械钻速的目的。 4结论 井液现场工艺技术; (2)抗高温水包油钻井液实现了低密度欠平衡钻 井,可及时发现储层,提高机械钻速,缩短钻井周期;携 岩能力强,乳化稳定性好,为大庆油田外围“三低”储层 的开发提供了技术支持; (3)现场应用表明,抗高温有机硅钻井液低毒、低成 本、性能稳定、流变性易于调整,能满足大庆地区200℃ 以内深层钻井施工的需求; (4)雾化/泡沫钻井液抗温18O℃,半衰期可调;与 常规钻井对比,平均机械钻速提高3~6倍,满足大庆深 (下转第33页) 大庆油田现已掌握了抗220℃高温油包水钻井液、 抗200 ̄C低密度水包油钻井液、抗200 ̄C水基有机硅钻 井液及抗180℃雾化/泡沫钻井液技术,均取得一定成 效: (1)抗高温油包水钻井液体系抑制性好,井眼规则, 井径扩大率小,井壁稳定,维护处理简单,能够满足 220℃以内深层钻井作业的需求,形成了一套抗高温钻 2012年第8期 西部探矿工程 33 通过实验发现低温下钻进液随着温度的降低,钻井 ③按基浆量的15 加入NaC1(盐),充分搅拌 10min以上。 表6盐水钻井液体系最优配方及性能控制 液的粘度显著提高,而失水量下降,密度变化不大。如 何保证钻井液具有良好的低失水下粘度较低,优选出 SHR、HT、H。BO。的组合配方的合适比例。 3结论 (1)盐水抗低温钻井液体系是一种无污染的钻井液 体系,高矿化有助于抑制泥页岩的水化,同时盐水钻井 液具有较低的凝固点,可用于低温勘探如极地与天然气 水合物的勘探。通过众多处理剂的实验与优选,最后探 索出SHR与FCLS的组合,SHR特种树脂和盐水钻井 液作用能较好地控制失水和流型,FCI S是一种优良的 降粘剂,当加量较大时可以较低失水。通过比例优化可 取得较好的效果,参见表6。 (2)配制过程: ④按基浆量的0.5 加入H。BO3,充分搅拌20min 以上,待泥浆体系外观稳定即可使用。 ⑤按基浆量的0.3 加入HT专用抗盐泥浆处理 剂,充分搅拌20min以上,待泥浆体系外观稳定即可使 用。 ①按基浆量的2 加人NaOH,充分搅拌10rain以上。 ②按基浆量的3 加入SHR,充分搅拌10min以 匕。 ⑥如果认为泥浆粘度过大,可以调节HT的量,直 到达到所需泥浆粘度即可。 (3)配制结果见表7。 表7低温泥浆体系最优配方及性能控制 参考文献: HUANG Yang,ZOU Jie,XU Zheng [1],刘士鑫,杜建芬.天然气水合物气藏开发EM].石油 工业出版社,2006. (College of Environment and Civil Engineering,Chengdu Uni— versity of Technology,Chengdu Sichuan 610059,ChimD Abstract:Saltwater drilling fluid has inhibitory effect tO shale hydration,while saltwater drilling fluid with excellent micro— therrn resistance capability can be used as low-temperature drill— ing fluids of gas hydrates wells and other alpine region wells. [2]张凌,蒋国盛,蔡记华,窦斌,宁伏龙,涂运中.低温地层钻 进特点及其钻井液技术现状综述t-R]. E3]鄢捷年.钻井液工艺学I-M].石油大学出版社,2006:165— 166. 1-4]胡忠鲠,等.现代化学基础EM].高等教育出版社,2006. E5]吴隆杰,杨风霞.钻井液处理剂胶体化学原理[M].成都: 成都科技大学出版社,1992. Treating Agent Exploratory Test for Saltwater Drilling Fluid This paper makes exploratory experimental analysis and sumina— ry over the saltwater treatment agent and its microtherm per- formanee. Key words:mierotherm exploration;saltwater drilling fluid;low viscosity low water loss in low temperature;treatment agent (上接第3O页) 层钻井提速需要;解决了空气钻井因地层出水而难以继 续钻进的难题,形成了具有大庆特色的雾化泡沫钻井工 艺技术。 参考文献: [2]耿晓光,郑涛,郝立志.水包油钻井液在宋深101井负压钻 井中的应用[J].石油钻探技术,2001,29(4):44—45. [3]于兴东,姚新珠,林士楠,刘志明,赵雄虎.抗220 ̄C高温油 包水钻井液研究与应用[J].石油钻探技术,2001,29(5): 45—47. [42赵晓竹,何恕,张坤,孙西静.大庆油田雾化/泡沫钻井液的 研究与应用[J].钻井液与完井液,2009,26(4):29—31. [12王波,任希,李馨宽.有机硅钻井液在大庆油田太南地区的 应用[J].石油钻探技术,1997,25(3):22—23. [5]赵志刚.有机硅钻井液在庆深气田的应用与评价I-D].大 庆:大庆石油学院,2007.