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汽动高炉鼓风机汽轮机通流部分积盐在线清洗研究与应用

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汽动高炉鼓风机汽轮机通流部分积盐 在线清洗研究与应用 热电厂 文泳竹 1前言 涟钢热电厂NK32/36/32型(积木块式) 汽轮机系杭州汽轮机厂采用西门子技术制 造。该机体积小、重量轻、转速高(7900转/ 分)、功率大,但蒸汽通流通道窄小,汽流速 度快,叶片角度严谨。在运行过程中,由于受 到工作蒸汽的压力与温度的制约,使动、静部 分叶片随着运行时间的延长,盐、硅类物质吸 附在叶片表面及蒸汽通道中,形成积垢。 2设备运行现状 该类汽轮机在现有蒸汽参数运行的情况下, 随着运行时间的叠加,积垢就越来越多(一 般在3—6个月就有明显反应),轮室压力增 加,在供风条件不变的情况下,蒸汽耗量增 加,蒸汽有用焓降降低;排汽温度升高,排汽 压力升高,机组真空降低。机械零部件疲劳 度增加或损伤。运行不到一年就出现了 (5600kW的汽轮机拖动4600kW的风机)带 不满负荷(当风机增加负荷时汽轮机转速就 下降),蒸汽调节汽门全开,轮室压力上升达 3.0MPa以上(正常为2.0MPa左右),由于积 垢使汽轮机蒸汽通道与叶片表面变得粗糙, 致使汽流紊乱,热焓降下降,消耗增加。每万 m 风汽耗达3吨以上(正常为2.7吨),机组 再无法继续运行,安全没有保障。 3国内通用的维护方式 汽轮机积垢通常采用揭开汽轮机大盖, 将转子与锭子的隔板吊出,再人工进行机械 清除(用刷布打磨干净),一般需时间1O天 左右,检修费用1O一2O万元,而且叶片凹面 ・6・ 垢无法清除。 该汽轮机由于蒸汽流通部分通道窄小, 机械清理根本无法进行,只有采用化学清除, 但耗时多,化学药品不能全部清除,对金属有 一定的腐蚀,使叶片表面变得粗糙。 4研究与应用 a.我们对积垢进行了化学分析,结果为 积盐占87%,其它占13%。积垢主要分布在 汽门、喷嘴及汽轮机的中、低压段,最严重的 在中压段。 b.根据盐的溶解特性与温度的关系,机 组温升温降的规范,可以采用阶梯型的饱和 蒸汽进行溶解清洗;首先用饱和蒸汽冲动汽 轮机让积盐吸收蒸汽湿度,使积盐溶解,使金 属温度低于蒸汽温度。当达到两温度相等 时,溶解停止。此时再跳跃增加蒸汽温度使 盐继续溶解,当汽轮机进汽温度与排出的蒸 汽温度相等时,提高蒸汽压力与机组转速,由 于蒸汽流速加快,溶解的盐垢被冲走,这样重 复升温降温三次后,对冷凝水进行化学检测, 干净后应立即加负荷运行,使蒸汽参数达到 正常值,目的是将溶解积垢清洗干净。 C.锅炉因设计原因不能对单机蒸汽参 数进行高灵敏、可靠的调节,且主蒸汽(过热 蒸汽)母管的布局现状不能实行单机单炉清 洗的客观条件,采用外接低温汽源(转炉炼 钢余热蒸汽,汽压力0.6MPa湿度为160℃), 将炼钢余热蒸汽与主蒸汽管连接方式的改 造,利用转炉余热锅炉湿蒸汽作为清洗汽源, 对锅炉调节运行无任何影响。 5改造与实施 采用外接汽源,加装喷水装置、加药装置 维普资讯 http://www.cqvip.com 见图1,用一根d?lOOmm的管道20m,与 Z41H一1001,DN100阀门一个和现场温度、 6.1分析 压力、指示表计等。 压力表湿度表 在同等供风压力及流量下进行比较。 a.蒸汽流量下降,清洗前每万m 所耗 蒸汽量进为2.505(出为3.375)t/h,清洗后 进为2.2745(出为2.824)t/h,清洗后每万 rfl 所耗蒸汽量下降了进为0.2305(出为 16口 0.551)t/,万rlf 。按正常情况下每小时供风 为7.2万rlf /h,则进风减少蒸汽量 1.6596t/h,出风减少3.9672t/h。 豳1 b.真空有所提高,清洗前为一0.081 MPa,清洗后为一0.099MPa,提高了一0.009 MPa。 6效果 2005年1O月9日,对汽轮机进行近4 小时的在线清洗,清洗过程严格按清洗操作 程序进行,由专人监控振动情况。清洗前后 运行参数有了较大的变化。按清洗工艺流程 及汽轮机清洗检测的技术规范,对过程的参 c.轮室压力有所下降,由清洗前的 2.2MPa到清洗后为2.06MPa,下降了 0.14MPa。 6.2效果评估 数指标进行确认,检测与对比分析,具体指标 见表1。 表1 蒸汽流蒸汽温蒸汽压轮室压真空 送风流量送风压力平均万 量t//a度℃力MP丑力Ⅲ Ⅲ 3/m k 效益:按每小时少用吨汽与单价7O 吨计,每台全年可创效益(进风前2.505吨/ 万m 一后2.2745吨/万rfl )×8.8万rfl /h 彗虢 ×70 吨×24h×350天=119万元,如按 (月日全天)平均 .  . 10 1 lg 854 432 3 43 2 2 0 08  ̄ .:1254 一每年揭盖清垢一次,需停机1O天左右,还需 . . 一. ……‘011 ・’ 233.s嚣 8 : ’… ....( ( 月全10 1天) 日平0 均 20.1125 436.9.3 .38 2-.o6 .0 09 …… 11口‘口。 . 238 9 琵2: ‘口… 7 ,4 5眠。..嘶74.8. ̄ .:14花掉检修费用1O~2O万元,高炉因用900风 机供风,风量减少,需减产20%,约少产铁 2000t。 前后差值 2585 9 0.14 0.009毅 :裟; l鼍 参考文献(略) 钢铁行业总能耗上升,单位能耗下降,节能减排任务艰巨 从中国钢铁工业协会发布的数据得知, 下降4.13%;电耗456.53千瓦时/吨,同比 下降1.03%;水耗5.68%吨/吨,同比下降 2O.89%。 今年一季度钢铁行业总能耗上升,单位能耗 下降,节能减排任务艰巨。 今年1~2月纳入钢协统计的75户大中 型钢铁企业总能耗3291.99万吨标煤,比去 年同期增长12.51%,主要是钢铁生产总量 增加造成的。 从单位能耗看,大中型钢铁企业1—2月 纳入钢协统计的69户大中型钢铁企业, 今年1~2月排放SO 总量下降3.17%,工 业粉尘下降3.62%,外排废水总量下降 5.89%,化学耗氧量下降12.89%。但工业 烟尘排放量上升2.41%。 (本刊讯) ・综合能耗636.11千克标煤/吨,同比下降 4.08%;可比能耗613.77千克标 吨,同比 7・ 

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