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炼铁厂高碱度烧结矿试验研究

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维普资讯 http://www.cqvip.com 炼铁厂高碱度烧结矿试验研究 张劲草贯摘要增李伟广李玉奇 (北京首钢股份有限公司炼铁厂) 介绍了实验室和工业生产对高碱度烧结矿的试验情况,以及烧结矿的碱度由1.80提高到1.95对 高碱度烧结矿试验高炉冶炼 烧结矿产量和性能、对高炉生产的影响情况。 关键词The Research of High Basic Sinter Test by The Ironmaking Plant ZHANG Jincao GUAN Zeng LI Weiguang LI Yuqi (The Ironmaking Plant of Beijing Shougang Co.,Ltd.) Abstract The laboratory and the situation of industrial production of the hi gh basic sinter test are introduced in this paper.Besides,the impact on sinter production,property and BF production by increasing the basicity of sinter from 1.80 to 1.95 is also introduced. Key Words high basicity,sinter,test,BF,smelt 随着首钢迁钢炼铁厂、秦钢炼铁厂的投产, 首钢一业三地生产布局已经成形。首钢迁安矿业 公司烧结矿由只向北京地区提供变为向北京、迁 安两地提供。特别是2006年底迁钢炼铁厂2号 高炉投产后,烧结矿配比进一步下降,酸性炉料 (球团矿和块矿)配比增加,因此烧结矿的碱度 料比进行配矿(河北地方精粉15%、澳粉 37%、结末43%、轧皮5%、炼钢红泥3%和 白灰2%),通过石灰石配量调整烧结矿碱度, 白云石按3.0%进行配比,保证烧结矿中MgO 含量约为2.4%。本次试验混合料碳含量为 3.5%,所有原料取自现场生产用料。 烧结杯为250 mm×250 mm的方型杯,料 必须提高。在北京地区烧结原料结构的基础上, 探索如何生产具有良好冶金性能的高碱度烧结 矿,满足高炉生产要求是非常必要的。为此,进 行了高碱度烧结矿的试验。 层高度为550 mm,点火时间为2 min,点火温度 为1 050℃。 1.2实验结果及分析 烧结杯实验于2004年9月进行,烧结矿的 1实验室实验 1.1 实验方案 理化性能、主要技术指标见表1。 表1 烧结矿化学成分 % 北京首钢股份有限公司炼铁厂(简称炼铁 堂堕垦! 1.8 1.9 2.0 2.】 !! 10.34 9.42 9.41 9.67 皇 9.30 9.50 10.47 】0.60 57.25 56.90 56.55 56.25 5.14 5.95 5.19 4.97 1.65 1.60 l|55 】.45 2.74 2.09 2.54 2.37 厂)高炉炉料配比的变化趋势是入炉烧结矿减 少、球团矿和块矿增加。为保证高炉炉渣碱度平 衡,在实验室进行了烧结矿计划碱度为1.8~ 2.1的烧结杯实验。实验料按二烧作业区目前的 张劲草:1983年毕业于河北理工学院,现为炼铁厂技术科专业员 工程师。收稿/2007—04—20 由表1可见,烧结矿碱度由1.8提高到2.1 维普资讯 http://www.cqvip.com 时,其品位降低1%。 烧结杯实验主要技术指标见表2。 表2烧结杯实验主要技术指标 试样利用系数/ 垂直烧结速 固体燃耗/成品率/IS0转鼓 碱度t・(m2.h)一 度/ram・mln~ kg・t一 % 指数/% 1.8 1.9 2.O 2.1 1.614 1.539 1.726 1.636 l6.95 l5.30 l8.9l l7.10 50.50 51.50 53.5O 55.75 86.83 89.05 88.62 88.82 74.56 75.06 75.56 76.56 有利于改善低温还原粉化性能。从而改善高炉上 部的透气性,对高炉冶炼十分有利。 烧结矿粒度组成见表4。 表4烧结矿粒度组成 % 由表2可见,随着碱度的提高,烧结矿转 鼓指数提高了2%。这说明提高碱度后,熔剂配 加量增加,在首钢澳矿配加比例较高的情况下, 有利于在较低的烧结温度下,生成自身强度较好 的铁酸钙矿物粘结相,促进液相生成,改善烧结 注:对比值为碱度2.1与1.8的差值。 由表4可见,烧结矿碱度由1.8提高到2.1 后,烧结矿粒度小于5 ITIIn的含量减少了1.98%、 粒度为40~10 ITIIn的含量增加了11.23%、粒度 矿的固结,进而提高烧结矿强度;由于烧结矿自 身强度的增加,烧结矿成品率提高了约2%。 烧结固体燃耗有所上升,其主要原因一方面 是随着碱度的提高,石灰石用量增加,碳酸盐的 分解将消耗一定的热量;另一方面为保证烧结矿 的质量,保持烧结矿Fe0含量为9.0%~ 10.0%,增加了燃料配比。当碱度由1.8提高到 2.1时,固体燃耗约上升5 kg左右。 烧结矿低温还原粉化指标见表3。 表3烧结矿低温还原粉化性能 % 大于40 rain的含量下降了7.70%,烧结矿粒度的 均匀性明显改善,说明提高烧结矿碱度有自然整 粒的作用,有利于改善高炉料柱的透气性。 2工业试验 在实验室实验的基础上,2004年10月在二 烧作业区进行了提高烧结矿碱度的工业试验。 2.1试验条件及方案 2004年10月13日在二烧作业区组织提高 碱度工业试验;15日,考虑综合因素后将计划 碱度由1.80提高到1.93。试验时间为10月13 ~31日,基准期为9月,试验料配比为:地方 粉18%、澳粉37%、结末40%、轧皮5%、白 注:RDI为低温还原粉化指标。 灰2.0%~2.5%,其碱度为1.93(通过石灰石 配量来调整)。 2.2试验结果及分析 碱度提高后,试样的RDI引,降低了8.24%, 高碱度烧结矿低温还原粉化性能明显改善。其主 要原因是碱度的提高使得铁酸钙生成量增加,低 温还原粉化严重的骸晶状菱形赤铁矿生成减少, 试验前后主要工艺参数和烧结矿理化性能见 表5。6。 表5试验前后主要工艺参数 维普资讯 http://www.cqvip.com 由表5,6可见,烧结矿碱度提高到1.93 因是:一方面,随着烧结碱度的提高,为保持烧 结矿FeO含量不变,增加了燃料配比,烧结过 后,烧结利用系数有所提高,ISO转鼓指数提高 了0.83%,固体燃耗上升了2.35 kg/t,烧结矿 的品位下降了0.81%。在工业试验中,由于原 料中SiO 含量有所增加,所以烧结矿品位下降 幅度较大。 2.3冶金性能分析 程的氧化性气氛有所降低,还原性较好的赤铁矿 和铁酸钙含量减少;另一方面,烧结矿中SiO: 含量的增加也不利于烧结矿还原性的改善,还原 度略有下降。 表7试验前后烧结矿冶金性能 项目 碱度 1.80 1.93 0.13 % R/ 83.62 80.78 —2.84 工业试验前后烧结矿的冶金性能和熔滴性能 见表7,8。 RDI+6 3 RDIn15 RDI一3 l5 29.64 34.66 5.02 试验前 试验期 比较60.96 66.31 5.35 39.04 33.69 —5.35 由表7,8可见,烧结矿碱度提高以后,其 高温冶金性能显著改善:RDI 。 下降了 5.35%;烧结矿的还原度下降了2.84%,其原 注:R,为还原性指标。 表8试验前后烧结矿的熔滴性能对比 注:TRS为开始软化温度,TRE为软化终了温度,△ 为软化温度区间, 为开始熔融温度,△P 为最大差压值, 为滴落温度, △ 为熔滴区间温度,5为熔滴性能特征值。 从模拟高炉的烧结矿软化熔融的熔滴性能来 看,也有所改善。碱度提高,软化温度上升,软 化区间变窄,熔化滴落温度上升,熔滴(温度) 区间增加了4 ,增幅不大。最高压差明显下降, 使熔滴总特性值下降、熔滴性能改善,有利于降 低高炉软熔带位置,发展间接还原,降低焦比。 表9 2号高炉主要技术经济指标 3烧结矿的使用情况 工业试验后,2004年10月中旬以来,烧结 作业区一直按碱度为1.93组织生产,不仅满足 了高炉炉渣碱度平衡,而且烧结矿的冶金性能有 所改善,为高炉的强化冶炼创造了有利条件。提 4结 论 烧结矿碱度从1.80提高到1.93的效果及建 议如下: (1)提高了烧结矿的质量,ISO转鼓指数明 显提高,降低了返矿率; (2)采用石灰石为调节熔剂,烧结固体燃 料消耗有所增加。建议用提高生石灰配比的方式 来提高碱度; (3)应减少烧结燃料配比,增加烧结过程 高烧结矿碱度前后炼铁厂2号高炉的主要技术 经济指标见表9。 由表9可见,碱度提高后,2号高炉顺行, 无悬料事故,综合冶炼强度提高了0.026 t/(m ・d),高炉透气性指数有所提高,高炉利用系数 面是质量较好的自产干熄焦使用比例减少,从 的氧化气氛,使烧结矿的FeO含量控制在9%以 下,有利于铁酸钙的生成,以此提高烧结矿的还 原性。 提高了0.036 t/(m ・d)。焦比增加的原因,一方 50%降到了30%,质量较差的外购焦炭增加; 另一方面是进入到冬季后,燃料水分较大,原燃 料筛分效果差,造成高炉焦比升高。 (4)烧结矿低温还原粉化性能明显改善, 熔滴性能改善,有利于高炉生产顺行。 编辑/李燕 

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