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电子厂厂务节能项目的实施

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Resources Economization Environment 项目 电子厂厂务节能项目的实施 陆伟郑术德胡八生 (威世通用半导体厂务部,天津,300457) 摘要:节能项目的实施给企业带来了实在的好处,同时也降低了能源,本文从多方面进行论述,另 外,通过能源追踪管理,让我们更加认识到管理的重要性,管理手段促节能潜力巨大。 关键词:电子厂;节能;变频;照明;废热 中图分类号:TN305 1、项目实施 1.1电机选用变频控制 本公司电力能耗比例中,除生产外的电耗 大户就是HVAC系统了,这个系统的电机设备很 大也很多,包括大的水泵、风机、冷却塔风扇 等等。而且这个系统的负荷随季节的变化差异 很大,而当初的设计时选择设备都是满足最大 负荷时的需求的,所以将电机的控制改为变频 后,不同系统分别通过压力、温度、流量、压 差的自动控制,达到在满足工艺需求前提下的 最小能耗。当然除HVAC系统外其他系统选用变 频控制和变频改造也是同步进行的,如包括一 些供回水和空压机等。 1.2照明节电项目 本公司的照明用电也很多,基本占据了电 耗的10%以上。所以照明节能也提上日程,‘根据 实际的测量结果,生产区的绝大部分区域照度 高于标准50%以上,各别区域更达到80%。因 此,统一降低生产区的照度是可行的,降低到 满足大部分区域的照度要求,对那些降低后低 于标准的区域做加强照明。 于是在2008年度购买了3台225KW的照明节 电柜分别控¥1J3个生产车间,其节电效果超出预 期,能达 ̄J3o%,年节约电 ̄874800kW.h。 1.3能源再利用 对于生产型企业,许多能源是可以回收利用 的,本公司在几年之中也做了一些项目,效果明显。 2、节水项目 节约用水是厂务部能源管理的目标,通过对 公司用水和排水的水质特征分析研究,采取合理 作者:陆伟(1 97 1年一),男,本科学历,工程 师,从事电器节能工作。 的节水工艺和回用技术,最大限度地重复利用资 源,实现节能降耗,清洁生产,节约成本。 ①回用水源分析 经过水平衡分析以及对用水水质需求的研 究,确定节水方向。 ②纯水/软水生产过程中,多介质过滤器和 活性炭过滤器的反洗水,水质可以达到吹砂机 和冷却塔用水的要求,可以回收再利用于吹砂 机和冷却塔用水。 ③纯水生产过程中,反渗透膜产生的浓 水,其水质满足卫生间冲马桶要求,可回收再 利用于卫生问冲马桶用水。 ④DiCing切割芯片的冲洗水,经过简单沉 淀处理后,其水质满足绿化用水要求,可回用 于绿化用水 ⑤空调加湿水,空调加湿过程中,加湿水 无法lO0%用于加湿,还有大约8O%的水直接排 放掉。加湿水水质可以满足冷却塔和吹砂机用 水要求,可回用于冷却塔或吹砂机用水。 1)回用水用于冷却塔,冲厕,绿化及冲洗用水 2)水回用系统示意图 砂滤.炭滤反洗水I l空调加温水 Di ci ng切割废水 I I l 水池B 水池c 水回用系统示意图 3)水回用效益 经过水回用后,每年节约用水约99,600t。 不仅取得了良好的经济效益,更重要的是节约 了宝贵的水资源。 l 3 曰 水回用效益表 项目 反渗透浓缩水 每年节约水量(吨) 每年节约成本 (美元) 18,000 28,800 15,290 24,464 砂滤,炭滤反洗水 空调加湿水 Di Cing切割 工艺冲洗水 总计 36,000 16,800 99,600 30,580 14,271 84,606 3、锅炉废热回用 本公司采用燃气锅炉作为冬季采暖的热力 供应,燃气锅炉的热效率约为90%,大约l0%的 热能通过锅炉排烟排到大气中去,实际排烟温 度120℃ 150℃,烟气热值很大。通过换热器可 以使烟气温度降至露点温度以下,最大限度吸 收烟气中的显热,同时吸收烟气中的水蒸气冷 凝成水释放出的大量潜热而完成全热回收过 程,通过增加全热回收换热器可以将锅炉热效 率提高10%以上。 结合本公司实际状况,在2007年对2台 3900KW的燃气锅炉的烟气进行了废热回收改 造,回收的废热用于提高一期车间采暖回水的 温度。实际运行效果将回水温度提高了3 ̄C,节 约了燃气。结合HVAC系统的变频节能等措施, ⑤降低生产线气压力 生产设备上几乎每台设备均有一个气用于清 天然气的年消耗量由2006年的154.8万m 降到 洁,检查发现调压阀的压力均被调到了最高压力约 2008年的118.8万m ,节约了23%。 0.6Mpa,经与各工位操作工测试将气压力设置在 0.35Mpa ̄可满足要求。为避免随意调节,使用自 4、系统改进 对于一些系统稍加改进,即能达到节能的 制的锁具和保安螺丝对设定好的调压阀进行了锁 定。因为气软管的经常性拖拉导致快速连接头漏 目的,而且投资较小。本公司做的项目有: 气,考虑到每个工位的气均是定岗使用,使用铜 ①照明及HVAC系统优化控制 接头代替漏气的快速接头同时将引出软管进行固 息时间公司内除生产区外。不同区域有不,同的佳 定,彻底解决了气软管漏气的问题。 ,④板式换热器加热/制冷 1)冷却塔供冷是一种在过渡季节和冬季当室 外气候条件允许时使用冷却塔为建筑物供冷的系 统形式,冷却塔供冷就是当室外温度低于室内空 调设计温度且达到一定数值时,用流经冷却塔的 冷却水为空调系统提供冷量,来消除室内冷负 荷。因为冬季的冷冻水用于设备的冷却和可靠性 试验室空调,温度要求在lO℃以下即可,整个冬 季有最高气温低于12℃的150天左右可进行冷却塔 供冷。本公司在原有空调水系统的基础上增加一 台板式换热器,隔离开路却水环路和闭路冷冻水 环路,来实现冷量交换替代制冷机的功能。原来 需要运行的一台420冷顿(290kW)的制冷机彻底 停用,每年节电力消耗约646000kWH,同时减少了制 冷机的运行时间也延长了使用寿命。 2)工艺冷却水经过与设备热交换后温度提 高,此部分热量经与室外空气交换白白放散到大 气中。软/纯水的源水进水温度只有在20 ̄C以上才 可以达到最佳产水效率,冬季时自来水的水温在 10℃左右不能满足要求,必须进行加热,原有设 计使用锅炉热水通过板换进行加热。为解决这个 问题,本公司将空压机系统的高温冷却水回水与 软/纯水需要的自来水进行热交换,在没有增加任 何能源设备的情况下停掉了锅炉热水加热板换, 节约了燃气消耗和工艺冷却塔的风扇负荷。 利用本公司的FMS系统对这些非24h运 行的区域中的照明和空调进行编程,做到时间 5、实施能源管理 自动控制,充分节约电能和设备的维修。 相对于厂务设施,生产线的耗能是更大的,然 ②改造照明开关 对于一些无固定时间使用的房间/区域,将 而这部分能耗也是厂务部所难以控制的。2008年的 其照明开关由原来的标准式改为酒店插卡式, 金融危机给了我们一个很好的契机,由公司总经理 协调实施全厂的生产线能源管理,针对不同的生产 避免忘关开关造成电能的浪费。 线做出单位产品能耗追踪,主要能源包括电,水, ⑨空压机冷却水和工艺冷却水的合并 原设计的空压机冷却水和工艺冷却水 压缩空气和工艺气体。于是针对不同的能源加装能 设置,因二期生产工艺变化和老旧设备淘汰加 源计量装置,每周进行能源消耗统计,双周进行单 快导致工艺冷却水系统的余量较大,而空压机 位产品耗能报告,针对报告进行分析,以便对之后 更合理的使用能源,做到不浪费能源。我们还将要 冷却水系统的循环水量小且热负荷逐渐增大, 经核算完全可以并入工艺冷却水,同时也有利 在2010年度加装自动抄表系统,做到时时记录,这 样就可能把能源消耗追踪做到更精细了。 于进行空压机冷却水的热回收项目的改造。 1 4 

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