变电所设备检修预试总结
20__年7月6日~9日;7月22日~8月5日,新成立的新能源检修公司对公司所属的多伦、赛罕坝、大黑山、达里及东山5个风厂的变电所设备进行了检修及预防性试验工作。各风厂设备检修及试验情况分析如下。
一、设备检修、试验概况
通过本次设备检修及试验,共计发现设备缺陷131项,其中一类缺陷6项;五类缺陷总计120项,其中已经处理80项,未处理40项;化学监控发现缺陷7项。
已经处理的6项一类缺陷详情见附表一:
已经处理的80项五类缺陷详情见附表附表二:
未处理的40项五类缺陷见附表三:
各风厂化学监督缺陷统计表见附表四。
二、设备变动情况
通过对所有变电所设备的检修试验,发现了一些影响设备运行的一类缺陷,为了确保设备及系统的安全稳定运行,对发现有严重缺陷的设备进行了更换。
1、东山风厂1号主变CT更换
由于1号主变B相CT总烃含量超标(标准:150ppm,实测:532.34ppm),不能运行,需要对其进行更换。但备用CT卷数与原
CT卷数存在差异,其它参数相同,为了确保继电保护正确性,对其它两相CT也进行了更换。
更换下来的A相、C相CT留做备用,B相CT返厂解体大修。
2、风厂无功补偿装置电容器中性点避雷器及厂用变中
性点避雷器更换
由于风厂无功补偿装置中性点避雷器及厂用变中性点避雷器试验时发现绝缘电阻不合格(标准≥2500MΩ;实测均小于100MΩ),因此对两台避雷器进行了更换。
3、大黑山风厂220kV母线C相接地刀闸接地杆拆除
由于大黑山风厂220kV母线接地刀闸设计不合理,正常运行母线接地刀分闸时C相接地刀闸接地杆与220kV大赛线甲刀闸C相距离仅为1米,属于工程遗留的严重隐患。如果改动母线接地刀闸的安装方向,需要得到厂家的配合,同时需要母线全停最少需要两天时间,且工作量庞大。为了确保系统的安全稳定运行,在不影响设备运行的情况下,将220kV母线C相接地刀闸接地杆拆除。
三、技术监控工作情况
通过对公司所属风厂设备常规项目试验,发现了一些缺陷,主要体现在化学监督方面,综合分析为厂家设备在组装时工艺流程未严格按标准执行,因而造成绝缘油中氢气含量超标。同时设备内部结构上也存在问题,由此而反映到色谱成绩上造成总烃含量引起注意值。总烃含量引起注意值的特征气体为甲烷气体,其中风厂220kV母线A相PT特征气体中含有少量乙炔气体(0.41ppm),虽然
该测试值未到注意值,但需要该风厂缩短该设备的取样周期。
四、安全管理及人员组织
本次设备预试是我检修公司第一次自主完成的年度变电所检修、预试工作。在安全管理和人员组织方面总结了以下几方面经验,供今后预试工作参考。
1、每个变电站预试开工前,认真组织学习安全措施、预试工作安全注意事项,明确了管理、运行、检修、试验人员责任分工,并对每项工作指定了专职负责人。
2、深入贯彻执行“三讲一落实”工作。开工时,工作负责人及工作许可人带领全体工作成员到现场交代工作日内容、核实安全措施的执行情况,使全体参加检修、预试人员明确工作内容及相应的危险点,并针对危险点制定详细的控制措施。
3、在预试的每个工作组设置专职安全监护人,形成有效的安全监督保障体系,确保实验工作安全进行。
4、现场使用《安全措施一览表》,将所有安全措施统一归口管理,并实时统计在主控室的公示栏上。
5、合理调整各预试组的试验项目,提高试验设备的利用率,从而提高整个变电站预试的工作效率。
五、存在的问题
1、受五防系统票库格式影响,个别风厂对停电预试时工作票准备工作不充分,由此延误开工时间。
2、预试人员的能力仍需锻炼、专业理论水平有待提高。
3、现场运行、检修人员缺乏对二次系统的检查和维护。造成多起送电后由于端子松动引发的保护告警及直流接地故障。
附表一:
一类缺陷表
附表二:
已处理缺陷表
附表三:
未处理缺陷表
附表四:
化学监督缺陷统计表
缺陷分类标准(摘自《管理制度汇编》)
第一类:设备出现重大缺陷。有可能发生人身死亡、全厂对外停止供电、主设备损坏或造成有政治影响的事故等,此类缺陷性质严重、情况危急,必须立即停止运行,进行处理。
第二类:设备虽有缺陷,但尚可继续运行或已影响设备出力,但必须在6小时以内停止运行。
第三类:一般设备缺陷。设备存在轻微异常,暂不危及安全运行,可延至6小时以后,但必须在72小时之内停运,可列入计划进行处理的缺陷。
第四类:设备缺陷较轻微,可延至72小时以后停运,但必须在下次计划停运以前进行处理的缺陷。
第五类:设备带缺陷运行可超过计划停运期限的缺陷。