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某水厂池体抗浮验算分析与处理

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■能源与环保 积鼍蔗谢 某水厂池体抗浮验算分析与处理 钱盛华 (嘉园环保有限公司,福建福州350003) 2016生 摘要在污水厂建设期间,如何选择一种经济合理、确保构筑物稳定、施工快捷简便的抗浮处理措施是每个项目 前期设计重点考虑的。简单介绍了构筑物抗浮稳定验算方法及抗浮方案,并结合工程实例进行了分析与处理。 关键词地下水;抗浮;抗拔桩;整体模型 O引言 当前,在污水厂建设不断增加时,地下构筑物的应用也 越来越广泛,抗浮问题日益突出,抗浮措施种类繁多。如何选 择一种经济合理、确保构筑物稳定、更适用于地下水位年变 化幅度、施工快捷简便的抗浮处理措施是每个项目前期设计 重点考虑。本文简单介绍构筑物抗浮稳定验算方法及抗浮方 案,并结合工程实例进行分析与处理。 1抗浮穗定验算方法与抗浮方案 当池底板面处于地下水位以下,或位于地表滞水层内而 又无排水措施时,地下水或地表滞水会对水池产生浮力。当 水池处于空池状态时,由于水池自重不能满足抗浮要求,或 猛下暴雨致地下水位突然增高产生浮力增大,水池有可能被 水浮力托起或池底板和顶板被浮力顶裂的危险。此时,应对 水池进行抗浮稳定验算。 1.1有关抗浮设计的现行规范规定 (1)《高层建筑混凝土结构技术规程》指出:地下室应满 足整体抗浮要求,可采取排水、加配重或设置抗拔锚桩(杆) 等措施。 (2)《建筑地基基础设计规范》指出:建筑地下室或地下 构筑物存在上浮问题时,尚应进行抗浮验算。基础抗浮稳定 时,作用效应应按承载能力极限状态下作用的基本组合,但 其分项系数均为1.0。 (3)《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》指 出:当水池承受地下水(含上层滞水)浮力时,应进行抗浮稳 定验算。验算时作用均取标注值,抵抗力只计算不包括池内 盛水的永久作用和水池侧壁上的摩擦力,抗浮抗力系数不应 小于1.O5,水池内设有支承结构时,还须验算支承区域内局 部抗浮。 1-2水池抗浮稳定验算方法 在施工期,水池抗浮应按空池状况考虑,先进行整体抗 浮验算,再根据池体结构布置进行抗浮力分布均匀性(局部 抗浮)验算。 ·100· (1)整体抗浮稳定验算。进行水池整体抗浮稳定验算是 为了使水池不至于整体向上浮动。其验算公式为: ( +G )_,(P ’A)≥1.05 (1) 式中: 为水池自重标准值; 为池顶覆土重标准值;A 为池底面积;P 为池底面单位面积上的地下水托浮力,按下 式计算: Phm= W m(Hd+h )‘ md (2) 式中: 为浮托力折减系数;Hd+h 为由池底面算起的 地下水高度,见图1。 图1水池荷载 针对 的取值,《给水排水工程构筑物结构设计规范》 规定对非岩质地基取1.0;对岩石地基应按其破碎程度确定; 当基底设置滑动层时,应取1.0。 (2)局部抗浮稳定性验算。对有中间支柱的封闭式水池 或中间隔墙的敞开式水池,在式(1)得到满足下,由于池体构 件分布不均匀,通过外池壁承受的抗浮力在总抗浮力中所占 比例过大,每个支柱(每片隔墙)所承受的抗浮力过小,则均 布在底板下的水浮力有可能使得中间支柱(隔墙)发生轴向 上移而形成图2所示的变形,可能使得顶板或底板被顶裂甚 至破坏。为避免这种状况,尚应按下式验算抗浮力分配的均 匀性: (甑+甑1k+g姚+Gd/A ,P ≥1.05 (3) ■能源与环保 翘:I乏建前 2016车 不满足要求,需采取措施进行抗浮。 (3)承载力验算分析。池底板地基应力:(Gfk+G ±) /A+9O=142.4 kPa 3MPa,且在池底板底设置一层300mm厚的级配砂石褥垫层。 单桩承载力特征值 、于150kN,复合地基承载力不小于1 15kPao 水池配重厚度:(1.05—0.64)×37/22=O.69m,取0.7m,满 (4)地基处理方案分析。拟建水池持力层为粉质粘土层, 地基承载力为80kPa,修正后也不满足池底板地基应力 142.4kPa,须进行地基处理。用于软土地基处理方法有:换填 足池体局部抗浮。 此方案处理较彻底,但水泥搅拌桩属于半刚柔性桩,在 满足地基承载力需要时,增加桩长并不能提高地基承载力。 为了便于施工与降低造价,水泥的掺入量大部分控制在15% 法、预压法、强夯置换法、CFG桩、水泥土搅拌桩法、注浆法 等,结合本l丁程特点、设计要求及地基处理方法的适用范围, 采用如下方案分析: 左右。实践证明,在此种掺人比下,在软土中,桩体无侧限抗 压强度(现场平均值)仅能保持在1.0MPa左右,常形成桩身 (1)换填法+水池配重抗浮法。即将基础下一定范围内 的土层挖去,然后回填以强度较高、性能稳定、具有抗侵蚀性 的砂、碎石、素土、灰土、煤渣等材料,并夯实至密实。本池体 底板宽度较大,换填土层厚度小于1/4基础宽度,地基压力扩 散角0取0。,需对粉质粘土进行换填,换填厚度取4m。 水池配重厚度:h≥(1.05—0.64)×37/22---0.69m,取0.7m, 满足池体局部抗浮。 此方案缺点:池体配重砼量大,土方量大,施工降水费用 高,基坑支护费用也高,而且不能解决由深层土层软弱造成 地基变形量大的缺点,同时换填土自重增大对下部土层产生 的长期变形依然很大。此方案性价比较低。 (2)深层搅拌法+水池配重抗浮法。深层搅拌法是利用 强度控制承载力,土的抗力不能完全发挥作用的不合理模 式。缺点是池体配重砼量大,搅拌桩施工质量控制差,地基沉 降量较大,工期长(需压桩检测)。 (3)筏板基础下桩基方案。如前所析,池底板计算有两种 工况:一种池体在运行时承受的水荷载工况,由于地基土为 软弱土,采用弹性地基梁板方法进行内力分析。具体做法:将 上部结构、筏板(池底板)、桩基和地基整体建模,考虑其相互 作用,分析计算。另一种空池维修时承受的浮力工况,由于池 体自重无法满足局部抗浮稳定,需设置锚杆抗浮,计算时水 浮力从下往上施加于底板,并考虑锚杆刚度对底板约束作用。 根据项目勘察报告,结合本地区成熟的施工经验,拟建 池体采用预制管桩,桩型为PHC500—100(AB型),以(6)层粉细 砂层作为桩端持力层,桩长24.6m,分两节,每节13m,共设置 166根桩。采用PKPM软件整体建模,用厚筏板单元模拟底 水泥、石灰等材料作为固化剂,通过特制的深层搅拌机械,就 地将软土和固化剂强制搅拌,使软土硬结成具有整体性、水 稳性和一定强度的加固体,从而提高地基土强度和增大变形 模量。本T程采用单轴深层搅拌水泥土桩进行处理,桩径 0,5m,桩距1.2m,正方形布置,桩长7.0m,持力层为粉砂夹粉 质粘土,总共布置l 170根桩,水泥土抗压强度等级不小于 板,在筏板下布置桩基进行整体计算分析,桩基计算结果如 下:最小桩间距2m;标准组合下桩最大竖向反力1457kN;水 浮力作用下桩最大抗拔力294kN。 (4)方案经济技术分析如表2。 表2不同地基处理(基础)方案经济技术比较 I【1|k/2+( p=656+80= 736kN o 2.4单桩承载力计算 ②当正常使用极限状态下,预应力管桩按一级裂缝控制 时,管桩抗拔力不大于有效预压力,管桩就不会因受拉出现 (1)满水竖向承载力工况。本池体平面形状简单、规则, 质量、刚度分布均匀.上部荷载布置比较均匀,荷载效应作用 点与群桩形心基. 重合,偏心力可忽略不计。桩基近似按照 轴心竖向力作用计算承载力。单桩竖向承载力特征值: Ra= Y ̄qsik×l+qpk×Ap=l039+471:l510kN 裂缝。故,由《预应力混凝土管桩》图集(以下简称“图集”)第 l6页表可知:标准组合计算的桩身抗裂拉力Nk≤855kN。 ③管桩桩身轴心受拉承载力。管桩桩身轴心受拉承载 力设计值,查图集第l6页表,『N]=842kN。 ④桩顶与承台连接时,采用6根直径18mm的普通三级 钢连接,则钢筋抗拉承载力为:Nk=fy×As/1.4=392kN 综上所述,本单体采用预制管桩,桩型(下转第4页) (2)空池抗浮:【况。 ①参照《建筑桩基技术规范》5.4.5条,抗拔系数按表1 取,单群桩呈非整体破坏时,桩基抗拔承载力特征值为: ·1O2· ●试验研究 勰莲蓬嘶 究U】_化学建材,2003(3). 学学报:自然科学版,2002(2). 2016生 形的不利影响由小到大依次为聚羧酸系、萘系、脂肪族系;对 混凝土后期收缩变形的不利影响由小到大依次为脂肪族系、 聚羧酸系、萘系。虽然萘系高效减水剂是目前使用最多的高 效减水剂,但是从减小混凝土变形的角度出发,在混凝土生 【5】胡建华.萘系高效减水剂的合成和性能研究Ⅱ】.复旦大 【6】王子明,吴霖秀.脂肪族磺酸盐高效减水剂性能与应用研 究Ⅱ】.建筑技术,2004,35(1):45—46. 产中应该慎用萘系高效减水剂,而聚羧酸系高性能减水剂是 应用前景较好的高效减水剂。 【7】黄世谋.脂肪族高效减水剂的合成及工艺优化研究【D】. 西安建筑科技大学,2009. 【8]崔晔婷.脂肪族高效减水剂的合成及作用机理研究【D】. 北京工业大学,2004. [9】王毅,温金保,赵晖.脂肪族高效减水剂的应用性能研究 卟工业建筑,2006(1):917—919. 【10]张瑞艳.聚羧酸高效减水剂的合成及作用机理研究【D】. (3)对高效减水剂增缩的机理分析表明:掺入高效减水 剂后,使得原先被水泥絮凝结构所包裹的那一部分水释放出 来,浆体数量不变,浓度降低。混凝土中游离水增多,流动性 增大,黏聚性和保水性变差。硬化后混凝土的密实度降低,闭 合孑L逐渐向开口孑L变化,在混凝土内部形成连通孔隙,较基 准组更容易失水,从而增大了混凝土的收缩变形。 相比而言,萘系高效减水剂表面活性较低,脂肪族磺酸 盐高效减水剂表面活性较高,聚羧酸系高性能减水剂表面活 性高。减水剂表面活性越低越容易失水,收缩变形也就越大。 (4)掺加萘系缓凝型高效减水剂混凝土试件1 14天收 缩率占总收缩率的78.8%;掺加脂肪族磺酸盐高效减水剂混 凝土试件1~14天收缩率占总收缩率的87.6%;掺加聚羧酸 系缓凝型高性能减水剂混凝土试件1—14天收缩率分别占 总收缩率的62.9%。显而易见,混凝土的早期变形更加突出, 后期比重有所降低。因此,在工程实际中应该特别加强早期 的养护。当然也要尽可能延长混凝土养护龄期来防控混凝土 裂缝的发展。 北京:北京工业大学,2005. [11】郭睿,朱军峰,李慧.聚羧酸高效减水剂的分子设计与合 成及性能表征Ⅱ1.新型建筑材料,2005(8):1-14. 【12】王子明.聚羧酸系高性能减水剂——制备、性能与应用 【M】.北京:中国建筑工业出版社,2009. 【13】马清浩.预拌混凝土聚羧酸减水剂研制与应用【M】.北 京:中国建筑工业出版社,2010. [14】阮承祥.混凝土外加剂及其工程应用【MJ.哈尔滨工程 大学,2012 【15】蒋亚青.混凝土外加剂应用基础【M】.北京:化学工业出 版社.2011. 【16]马保国,谭洪波,徐永和.不同减水剂对水泥水化的作用 机理研究IJ].混凝土与水泥制品,2007(5):6-8. 【17】李荣茂.浅谈减水剂对混凝土收缩的影响U].云南水力 发电,2007,23(2):73—76. 参考文献 【1】王子明,王亚丽.混凝土高效减水剂[M].北京:化学工业 出版社.2011. 【18】姚燕.高性能混凝土的体积变形及裂缝控制【M】.北京: 中国建筑工业出版社,2011. 作者简介:胡红梅,女,1962年出生,硕士学历,教授,从 事高性能混凝土、新型建筑材料及固体废弃物建材资源化利 用研究。 【21李艳.萘系和聚羧酸系减水剂的合成及性能的研究【D】. 大连理工大学,2005. 【3】程鹏.萘系高效减水剂生产过程的环境保护Ⅱ】.安徽科 技,2006(7):42—43. 【4】孔庆刚,卞荣兵.萘系高效减水剂合成工艺改进的应用研 (上接第102页) 为PHC500—100,单桩竖向承载力及抗拔承载力特征值分别 为1500kN与390kN。 参考文献 3结论 本工程已于2012年建成并投入使用,在空池安装阶段, 池体及顶板未因池外水浮力而向上凸起;在满水运行期,池 [11 GB50007—2011建筑地基基础设计规范【]s】 [2】JGJ94—2008建筑桩基技术规范【s]北京:中国建筑工业出 版社,2u ..... ....。. 体也没出现沉降 实践证日月.此次基础方案设计及分析 是合理与可行的。通过本项目案例分析,可知地下水浮力对 污水厂结构影响较大,池体除了要满足整体抗浮稳定要求, 还需考虑局部抗浮问题。在设计阶段,设计人员要进行多种 方案比较,找到一·种适合于项目实施的设计方案,以便于项 目能更好、更快、更经济地实施。 一计手册(第二版)fM】中国建筑工业出版社,2oo7 『51中国建筑标准设计研究院编制国家建筑标准设计图集. .篡 萎萎篆排水工程结榭设 .预应力混凝土管桩『M1北京:中国计划出版社,2010 [6】GB50069—2002给水排水工程构筑物结构设计规范[s】 ·4· 

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